dc.creator.ID |
BRITO, P. T. S. |
pt_BR |
dc.creator.Lattes |
http://lattes.cnpq.br/3833696031117599 |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1 |
ARAÚJO, Maria Creuza Borges de. |
|
dc.contributor.advisor1ID |
https://orcid.org/0000-0002-7876-1008 |
pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/8314910448343996 |
pt_BR |
dc.contributor.referee1 |
LIMA JUNIOR, Josean da Silva. |
|
dc.contributor.referee1ID |
LIMA JUNIOR, J. S. |
pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes |
http://lattes.cnpq.br/9926427437369371 |
pt_BR |
dc.contributor.referee2 |
FARIAS, Cesir Barbosa de Almeida. |
|
dc.contributor.referee2ID |
FARIAS, C. B. A. |
pt_BR |
dc.description.resumo |
As empresas estão constantemente em busca de alternativas para aumentar sua lucratividade e
eficiência no mercado. Para alcançar esse objetivo, é necessário ter preços competitivos, reduzir
erros, retrabalhos e tempo de inatividade das máquinas, sem comprometer a imagem da empresa
ou gerar altos custos. Assim, o foco é garantir a máxima qualidade dos produtos, em meio à
crescente demanda por excelência impulsionada pela concorrência. Neste sentido, a qualidade
é uma estratégia essencial para a sobrevivência das organizações. Nesse contexto, a utilização
de ferramentas da qualidade que possibilitem a organização do processo produtivo e a eficiência
em todas as suas etapas é um elemento de competitividade para as empresas contemporâneas.
Diante disso, este estudo teve como objetivo reduzir o tempo de paradas não programadas nos
moinhos de uma empresa de mineração. Para isso, identificou-se as falhas que acarretavam
maiores tempos de parada e propôs-se medidas para reduzi-las ou eliminá-las. Para isso,
elaborou-se a Curva ABC, a fim de classificar a criticidade das falhas nos componentes dos
moinhos, de acordo com seu impacto no tempo de paradas não programadas. Em seguida,
elaborou-se a Árvore de Falhas para identificar as causas fundamentais das falhas de Classe A
e estruturou-se o Análise de Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA) para avaliar o Número de
Prioridade ao Risco e identificar as ações necessárias para minimizar as falhas. Por fim, foram
propostas melhorias para solucionar as causas raízes encontradas, por meio da criação de um
plano de manutenção e aplicação de Procedimentos Operacionais Padrão. Os principais
resultados alcançados com as melhorias sugeridas foram: redução dos gastos com manutenção
corretiva, elevação da confiabilidade e disponibilidade do equipamento e, consequentemente,
aprimoramento do padrão de atendimento ao cliente. |
pt_BR |
dc.publisher.country |
Brasil |
pt_BR |
dc.publisher.department |
Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA |
pt_BR |
dc.publisher.initials |
UFCG |
pt_BR |
dc.subject.cnpq |
Engenharia de Produção. |
pt_BR |
dc.title |
Redução do tempo de paradas não programadas: estudo de caso em uma empresa de mineração. |
pt_BR |
dc.date.issued |
2024-05-17 |
|
dc.description.abstract |
Companies are constantly looking for alternatives to increase their profitability and efficiency
in the market. For this, it is necessary to have competitive prices and reduce errors, rework, and
machine downtime without compromising the company's image or generating high costs.
Therefore, the focus is to ensure maximum product quality amidst the growing demand for
excellence driven by competition. In this sense, quality is an essential strategy for the survival
of organizations. In this context, quality tools enable the organization of the production process,
and efficiency in all its stages is an element of competitiveness for contemporary companies.
Therefore, this study aimed to reduce the time of unscheduled downtime in the mills of a mining
company. To this end, the faults that led to longer downtimes were identified, and measures
were proposed to reduce or eliminate them. To this end, the ABC Curve was created to classify
the criticality of failures in mill components according to their impact on unscheduled
downtime. Next, the Fault Tree (FTA) was created to identify the fundamental causes of Class
A failures, and the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) was structured to evaluate the
Risk Priority Number and identify the actions necessary to minimize failures. Finally, to resolve
the basic root causes researchers create a maintenance plan and apply Standard Operating
Procedures. The main results achieved with the suggested improvements were reduced
spending on corrective maintenance, increased reliability and availability of equipment, and
improved customer service standards. |
pt_BR |
dc.identifier.uri |
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36125 |
|
dc.date.accessioned |
2024-06-14T19:57:12Z |
|
dc.date.available |
2024-06-14 |
|
dc.date.available |
2024-06-14T19:57:12Z |
|
dc.type |
Trabalho de Conclusão de Curso |
pt_BR |
dc.subject |
Gestão da qualidade |
pt_BR |
dc.subject |
Curva ABC |
pt_BR |
dc.subject |
Método FMEA |
pt_BR |
dc.subject |
Ferramentas da qualidade |
pt_BR |
dc.subject |
Empresa de mineração |
pt_BR |
dc.subject |
Paradas não programadas |
pt_BR |
dc.subject |
Estudo de caso |
pt_BR |
dc.subject |
Quality management |
pt_BR |
dc.subject |
ABC Curve |
pt_BR |
dc.subject |
FMEA method |
pt_BR |
dc.subject |
Quality tools |
pt_BR |
dc.subject |
Mining company. |
pt_BR |
dc.subject |
Unscheduled stops |
pt_BR |
dc.subject |
Case study |
pt_BR |
dc.rights |
Acesso Aberto |
pt_BR |
dc.creator |
BRITO, Priscila Thais de Sousa. |
|
dc.publisher |
Universidade Federal de Campina Grande |
pt_BR |
dc.language |
por |
pt_BR |
dc.title.alternative |
Reduction of unscheduled downtime: study of case in a mining company. |
pt_BR |
dc.identifier.citation |
BRITO, Priscila Thais de Sousa. Redução do tempo de paradas não programadas: estudo de caso em uma empresa de mineração.. 2024. 74f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção) - Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande - Campus Sumé - Paraíba - Brasil, 2024. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/36125 |
pt_BR |